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精益生產CIP活動案例

精益生產CIP活動案例

時間:2019-11-17 09:55來源:未知 作者:智泰咨詢 點擊:
精益生產CIP活動三個方面:1.追問“五個為什么”2.優化平面布置,3.追求“零缺陷”......
1.追問“五個為什么”
1)改進前問題:某車間數控機床經常發生故障,維修人員通過更換備件解決故障,
2)問題分析:  設備故障約每一個月發生一次,主要原因是主控制板發生故障,這種板的備件價格1,500元,每年備件費用18,000元。CIP活動對主控制板故障的原因進行了分析,結果如下:
為什么發生故障 --- 線路板燒壞
為什么線路板燒壞 --- 降溫不好
為什么降溫不好 ---空氣流通不暢
為什么空氣流通不暢---數控機床外空氣進不去
為什么空氣進不去 ---濾網上結塵
        通過追根究底地提問,找到了問題的癥結,確認故障原因是:數控機床下面有一只濾網,是防灰塵的。灰塵積在濾網上使外面空氣不能進入機床,從而使機床內空氣散熱不良,溫度升高,造成線路板燒壞。
3)CIP措施:每半個月清掃一次濾網
4)CIP成果:備件每年節約10個,設備故障率下降83%.

2.優化平面布置
  1)改進前問題:如圖1.06所示,占用場地面積大,在制品多
  2)問題分析:  造成這一問題的主要原因是2a、2b操作人員離原材料的料箱太遠,所以只能靠操作人員1通過滑板送料。流程分析結果是:操作人員數7名,場地220平方米,在制品130個。
  3)CIP措施:  如圖所示,將設備2a、2b的方向轉180度 ,并移到滑板Ⅱ兩側,取消崗位1和送料滑板Ⅰ。
  4)CIP成果: 場地面積節約35%,勞動生產率提高14.3%,在制品減少15.4%.

 3.追求“零缺陷”
1)改進前問題:如圖1.07所示,加工工件過程中經常發生因插入方向錯誤而造成設備故障和零件報廢
2)問題分析:  存放工件的料箱不規范,擺放隨意,操作人員加工前必須先判斷方向,但因每個工件總加工時間僅32秒,判斷失誤率高,統計結果表明:該工件班產720個,
   兩班制月產量33,000個,因 插入錯誤造成的零件報廢平均9個/班,工件毛坯單價8.65元,年損失材料費39,000元。
3)CIP措施:  如圖所示,在機床心軸上安裝一塊擋板,起到防失誤裝置的作用,使工件不能以錯誤的方向插入,從而使操作人員及時發現問題,人為缺陷減少至零。
4) CIP成果:  產品合格率提高13%,設備故障率下降25%。

 
(責任編輯:智泰咨詢)